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沙鋼2號2500立方米高爐上料系統(tǒng)除塵優(yōu)化改造

    控制粉塵的排放量達標是冶金企業(yè)一項重要的環(huán)保任務,是企業(yè)生存必要條件,也是企業(yè)的社會責任。當前,霧霾天氣的治理已得到國家的高度重視,我國《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》自2015年1月1日起,將該排放標準提高到25mg/Nm3,超過這一標準的企業(yè)將面臨停產(chǎn)整頓,追究相關法律責任。

    在國家新環(huán)保法的高壓態(tài)勢下,沙鋼原來除塵的狀況不能滿足需要,做好高爐除塵環(huán)保技改工作成為當務之急,需要滿足當前乃至未來5年~10年的環(huán)保要求。高爐上料系統(tǒng)粉塵排放是高爐生產(chǎn)時粉塵排放的主要排放源,所以,抓好高爐上料系統(tǒng)環(huán)保管理顯得至關重要。

    沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)配有2套除塵系統(tǒng),上料過程中料斗揚塵明顯,現(xiàn)場環(huán)境較差。通過對現(xiàn)場狀況的分析,沙鋼找到了影響除塵效果的主要原因,在原有除塵風量保持不變的基礎上,對除塵罩優(yōu)化風量重新分布,密封進行優(yōu)化改造,投資僅為29萬元,用較少的投入取得了理想的效果。

    除塵效果欠佳現(xiàn)場環(huán)境差

    沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)配有2套除塵系統(tǒng),一套是750000m3/h的布袋除塵,一套是480000m3/h的電除塵。其中,750000m3/h布袋除塵主要負責槽下焦礦槽及閘門、振動篩、給料機、轉運站、料坑等除塵點,480000m3/h電除塵器主要負責爐頂大煙罩、鐵口側吸,改造后將增加爐頂移動受料斗和料罐受料口除塵點。

    改造前的上料系統(tǒng)除塵系統(tǒng)中,料罐受料口沒有設計除塵罩,移動受料斗安裝1只懸掛的頂吸除塵罩,料坑設計4只除塵罩,料倉閘門處均設計安裝有除塵罩,每個振動篩設有3個除塵罩。除塵系統(tǒng)的不完善,導致高爐上料過程中除塵效果不理想,排料斗煙塵外溢比較明顯,爐頂料罐受料口煙塵煤氣很大,料坑里面粉塵很大,現(xiàn)場環(huán)境很差,給現(xiàn)場點檢、設備維修維護、崗位操作帶來很多不便,導致工人清衛(wèi)工作量很大。

    對癥下藥優(yōu)化改造逐項落實

    通常說來,不少企業(yè)或者誤認為抽力不好,需要加大除塵風量,投資很大,一時間不舍得就會耽擱下來,現(xiàn)場除塵環(huán)保水平得不到提升;或者盲目加大配套風量導致投資浪費,運行成本提高。沙鋼沒有簡單地認為是系統(tǒng)風量的問題,而是根據(jù)大量現(xiàn)場調(diào)研、觀察、分析和比較找到主要原因所在,堅持少投入取得良好除塵效果的原則,從密封、除塵罩、揚塵點進行排查優(yōu)化。

    沙鋼通過對現(xiàn)場每個除塵罩運行時進行跟蹤分析,對粉塵外溢點進行逐一排查,發(fā)現(xiàn)了除塵效果差的主要原因。即部分除塵罩風量分布不合理,密封不合理、抽野風多影響除塵效率,揚塵點缺少除塵罩,人員環(huán)保意識不強、維護不到位。比如槽下料坑除塵罩風量分布不合理,東、西分布在兩側的吸風距離排料點較遠,最遠處達到3米,盡管設計有110000m3/h的風量,但由于空間大效果不理想,導致粉塵很大;稱量斗閘門、振動篩、輸送帶擋皮、料倉孔等處密封性不嚴、抽野風多,負壓小影響除塵效率,不能達到理想的除塵效果;原料排放、篩分時稱量斗閘門處、振動篩等處仍存在較多揚塵;爐頂料罐受料口設計中沒有除塵罩,揚塵無法控制;人員對除塵設備的認識和環(huán)保的意識不強,檢查、維修打開的除塵設備不按標準恢復或不恢復,密封的擋皮帆布損壞不能及時修復等。

    針對上述分析的原因,結合現(xiàn)場的實際情況,沙鋼迅速制訂有效解決問題的方案,逐項進行優(yōu)化改造。車間多次組織條線負責人討論解決方案,利用技改對除塵點進行改造升級。

    料坑除塵風量分布改造。將料坑一層、二層平臺的喇叭口進風管及喇叭口拆除,一層到二層的進風總管管徑保持1020毫米不變。將斜橋處原吸塵口沿15°斜向上角度改裝原來的除塵管,管徑為DN450毫米,斜橋吸風口向下加長1米,管口按斜向上30°安裝;在吸風管底部清灰人孔并制作作業(yè)平臺;在東、西礦石集中稱量斗中間安裝1000毫米×2800毫米的長方形喇叭口,安裝位置為除塵罩下口距離稱量斗閘門下口300毫米,距離地面5米,除塵管從上往下接,南、北各接一根DN400毫米管道分別接到東西除塵總管上;在東西礦石集中稱量斗的外側安裝600毫米×1500毫米的除塵罩,與閘門高度平齊,距離閘門100毫米,為便于拆裝除塵管采用法蘭銷子連接,除塵管東、西各接一根DN400毫米管道分別接到東、西除塵總管上;在東、西礦石集中稱量斗的南側安裝1000毫米×2700毫米的除塵罩,與閘門高度平齊,距離閘門100毫米,為便于拆裝除塵管采用法蘭銷子連接,除塵管東、西各接一根DN450毫米管道分別接到東、西除塵總管上。

    振動篩除及供料皮帶塵罩密封優(yōu)化。將12只振動篩與返礦倉空隙處焊接壓板,采用銷子安裝廢舊皮帶封閉;將12只振動篩與給料機空隙處焊接壓板,安裝廢舊皮帶封閉;將12只振動篩與稱量斗閘門空隙處焊接壓板,安裝廢舊皮帶封閉;將14只振動篩除塵罩吸風口在原來的基礎上擴大60毫米,制作鋼絲繩掛鉤勾住并制作帆布套管連接;供料皮帶將閘門落料口下方處擋板內(nèi)收20毫米~50毫米,與兩邊除塵罩保持在同一平面,在除塵罩與輸送皮帶之間安裝擋皮密封,擋皮長度不低于5米,接頭處搭接安裝確保密封。

    稱量斗閘門除塵改造。對13只閘門進行打包密封,在閘門本體上制作焊接上半部密封罩殼,輸送帶除塵罩上焊接下半部分密封罩殼;為確保不影響計量,在上下密封罩殼之間采用加厚粗帆布軟連接密封;為不影響檢查維修,帆布接口、與罩殼的連接均采用魔術搭連接,起到方便拆裝作用;閘門位置信號桿加長100毫米,信號安裝位置上移100毫米,運動部位安裝毛條密封。

    上料料罐受料口增加除塵罩。爐頂料罐受料口東、西兩邊制作安裝除塵罩,并在除塵罩的上口安裝擋板、擋皮與來回移動的受料斗之間形成密封,移動受料斗上口及兩側制作擋板、擋皮密封;東、西受料口除塵罩上各接370毫米除塵管,接到料罐平臺西側匯成一根530毫米總管,再將其接至大煙罩除塵總管上;安裝料罐受料口除塵罩與受料斗本體之間的間隙控制在30毫米~50毫米范圍內(nèi),東、西除塵罩之間的間隙小于10毫米,間隙處采用雙層擋皮進行密封,確保嚴密,除塵罩與受料口之間要求滿焊不留縫隙;受料斗本體上制作安裝密封罩及擋皮,確保受料斗移到另一側后仍然密封,密封罩采用螺栓連接便于拆裝;受料斗上口擋皮采用壓板固定,擋皮之間重疊安裝,不留間隙,受料斗兩側制作安裝1米×1米、高6毫米的擋風板,北側制作兩塊擋風板1.2米×1.5米并可以90°角轉動,為了不影響料罐稱重,除塵管采用軟連接,管道留縫隙小于10毫米,采用帆布包扎密封;受料斗上口密封,在移動受料斗罩殼上方安裝40毫米×40毫米的角鐵,水平直線安裝,上方除塵罩里安裝6毫米擋風板與受料斗罩殼之間距離100毫米,間隙處安裝整塊擋皮密封,不留縫隙,提高除塵效果。

    方法對路小投入換來大成效

    本次改造總的投入約29萬元,投入不算多,但收到的效果卻很明顯。

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